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零部件現(xiàn)場(chǎng)IE改善之生產(chǎn)能力提升案例

日期:2018-10-15 / 人氣: / 來(lái)源:www.wtport.com / 熱門(mén)標(biāo)簽: IE改善

    客戶介紹

    該客戶公司成立于1997年,從事微電腦控制器及智能網(wǎng)絡(luò)家電的集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。年銷售額達(dá)5億多元,在行業(yè)內(nèi)率先通過(guò)了ISO9001、ISO14000、TS16949、及3C認(rèn)證,目前在執(zhí)行TS16949認(rèn)證體系。公司擁有松下、伊萊克斯、飛利浦、海信、海爾、尼德科、蘇泊爾、櫻花、阿里斯頓、遠(yuǎn)大、特靈、大東傲勝、太陽(yáng)雨、潤(rùn)新、力諾、威能、老板電器等多個(gè)全球500強(qiáng)企業(yè)及行業(yè)領(lǐng)先客戶。

    案例介紹

    2015年以來(lái),公司ASM產(chǎn)品供不應(yīng)求,公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力無(wú)法滿足客戶的交付要求,并且客戶對(duì)于成本的要求比較高。在此背景下,公司通過(guò)引進(jìn)精益生產(chǎn),希望通過(guò)精益生產(chǎn)的更少的投入,提高產(chǎn)品的產(chǎn)出。

    通過(guò)和公司計(jì)劃及銷售部溝通,以及PQ、二員表等手段分析發(fā)現(xiàn),MORE產(chǎn)品是客戶需求最多的產(chǎn)品,且經(jīng)常出現(xiàn)交付問(wèn)題的產(chǎn)品,如表1所示。

IE改善前數(shù)據(jù)收集表


    通過(guò)對(duì)所有生產(chǎn)MORE產(chǎn)品的生產(chǎn)線進(jìn)行數(shù)據(jù)跟蹤分析,小組決定選擇產(chǎn)量中等且設(shè)備相對(duì)穩(wěn)定的生產(chǎn)線做為樣板研究,如圖1所示。

各生產(chǎn)線的產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析圖
    圖1  各生產(chǎn)線的產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析圖


    通過(guò)跟蹤65#線生產(chǎn)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)平均每天產(chǎn)能是24122臺(tái),如圖2所示。通過(guò)小組討論和分析,決定將改善目標(biāo)設(shè)定在每天產(chǎn)能設(shè)定在26500臺(tái),如圖3所示。

生產(chǎn)線跟蹤數(shù)據(jù)分析表
    圖2  65#生產(chǎn)線跟蹤數(shù)據(jù)分析表

 項(xiàng)目改善目標(biāo)設(shè)定圖
    圖3  項(xiàng)目改善目標(biāo)設(shè)定圖


    通過(guò)項(xiàng)目組成員頭腦風(fēng)暴,利用魚(yú)骨圖工具,進(jìn)行專項(xiàng)討論和分析,分析結(jié)果如圖4所示。

要因魚(yú)骨圖分析
    圖4  影響生產(chǎn)產(chǎn)量的要因魚(yú)骨圖分析


    基于以上魚(yú)骨圖分析發(fā)現(xiàn),線內(nèi)工序工時(shí)不穩(wěn)定損失、動(dòng)作浪費(fèi)等是主要原因,針對(duì)于這些可能的主要原因,分別進(jìn)行驗(yàn)證。

    通過(guò)測(cè)量觀測(cè)發(fā)現(xiàn),H/A工序不穩(wěn)定性很高,如圖5所示。因此,進(jìn)一步對(duì)H/A工序的

H/A工序工時(shí)測(cè)量表
    圖5  H/A工序工時(shí)測(cè)量表


    動(dòng)作進(jìn)行分解觀測(cè),如圖6所示。由H/A的單件工時(shí)中可以看出:同一時(shí)間單件工時(shí)不穩(wěn)定,在點(diǎn)膠時(shí)間不變,拿放工裝每個(gè)只存在0.3秒以下的情況下,工裝放入基座后腳踩踏板的配合存在較大的差異。

H/A的工序動(dòng)作分解圖
    圖6  H/A的工序動(dòng)作分解圖


    原因分析后,通過(guò)小組內(nèi)部討論,制定措施進(jìn)行驗(yàn)證:腳踏板改為自動(dòng)與手動(dòng)兩種狀態(tài),正常時(shí)自動(dòng)狀態(tài),異常時(shí)手動(dòng)狀態(tài),如圖7所示,改善后,H/A的C/T時(shí)間縮短到4.69s。

H/A的工序動(dòng)作分解圖
    圖7  H/A改善前后對(duì)比圖


    在以上改善的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步合并工序,是的工序時(shí)間縮短了0.18s,到4.51s,如圖8的人-機(jī)圖。

進(jìn)一步改善前后的 M-M圖
    圖8  進(jìn)一步改善前后的 M-M圖


    在以上改善的基礎(chǔ)上,對(duì)上下料工裝進(jìn)行改善,如圖9所示,消除取掛真空筆的動(dòng)作,減少3.12s到4.55s。

工序措施圖
    圖9  減少真空筆翻轉(zhuǎn)工序措施圖


    通過(guò)以上改善措施,65#生產(chǎn)線的產(chǎn)能得到明顯的提高和改善,跟蹤一周的生產(chǎn)數(shù)據(jù)平均達(dá)到27660臺(tái),如圖10所示。

改善后65#生產(chǎn)線生產(chǎn)產(chǎn)能表
    圖10  改善后65#生產(chǎn)線生產(chǎn)產(chǎn)能表

作者:博革咨詢


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